STUDI SIMULASI PENERAPAN INJEKSI CO2 SECARA HUFF & PUFF PADA SUMUR DNY LAPANGAN X

Gaol, Rimanarita Lumban (2019) STUDI SIMULASI PENERAPAN INJEKSI CO2 SECARA HUFF & PUFF PADA SUMUR DNY LAPANGAN X. S1 thesis, Institut Teknologi Sains Bandung.

[thumbnail of TA.124.15.032_RIMANARITA LUMBAN GAOL_AWAL.pdf] Text
TA.124.15.032_RIMANARITA LUMBAN GAOL_AWAL.pdf

Download (215kB)
[thumbnail of TA.124.15.032_RIMANARITA LUMBAN GAOL_BAB 1.pdf] Text
TA.124.15.032_RIMANARITA LUMBAN GAOL_BAB 1.pdf

Download (63kB)
[thumbnail of TA.124.15.032_RIMANARITA LUMBAN GAOL_DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
TA.124.15.032_RIMANARITA LUMBAN GAOL_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (118kB)

Abstract

Sumur DNY di Lapangan X yang digunakan pada studi ini memiliki perolehan minyak yang belum optimum yaitu 22.64%. Sehingga pada kasus ini akan dilakukan injeksi CO2 secara huff & puff. Hal ini didukung dengan hasil screening EOR berdasarkan parameter berikut, API gravity fluida, kedalaman sumur, viskositas minyak, densitas minyak dan tipe batuan yang menunjukkan dapat dilakukan injeksi CO2 secara huff & puff. Injeksi CO2 secara huff & puff merupakan salah satu metode enhanced oil recovery yang menggunakan sumur injeksi dan sumur produksi yang sama (Hoffman, 2018). Injeksi CO2 huff & puff memiliki tiga tahap yaitu injeksi, soaking dan produksi pada sumur yang sama. Pada tahap soaking, CO2 akan terlarut didalam minyak sehingga mencapai keadaan miscible diikuti dengan tekanan yang telah mencapai minimum miscible pressure (MMP) pada proses injeksi CO2 huff & puff. Pada studi ini akan menggunakan simulasi reservoir dengan menggunakan simulator konvensional yaitu PETREL Compositional (E-300) untuk mengetahui pengaruh dari injeksi CO2 secara huff & puff terhadap sensitivitas laju alir injeksi dan waktu soaking diaplikasikan secara nyata pada sumur DNY di lapangan X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode injeksi CO2 secara huff & puff dapat meningkatkan perolehan minyak yang paling optimum dari sensitivitas yang telah dilakukan terhadap laju alir injeksi dan waktu soaking dengan laju alir injeksi 2000 Mscf/d & 4000 Mscf/d pada periode waktu soaking 15 hari & 20 hari.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
Contribution
Contributors/Pembimbing
NIDN
Thesis advisor
Permadi, Pudji
NIDN
Uncontrolled Keywords: Simulasi reservoir, injeksi CO2 huff & puff, laju alir injeksi, waktu soaking, MMP.
Subjects: Q Science > QC Physics
Q Science > QD Chemistry
Q Science > QE Geology
Divisions: Fakultas Teknik dan Desain > Teknik Perminyakan
Depositing User: Perpustakaan ITSB
Date Deposited: 27 Jul 2024 11:31
Last Modified: 27 Jul 2024 11:31
URI: https://repository.itsb.ac.id/id/eprint/725

Actions (login required)

View Item
View Item